金隆銅業(yè):科學管理挖潛增效釋放整合新活力
陰極銅產量創(chuàng)歷史新高,硫酸產品首次出口國外,陽極板生產首次實現(xiàn)生產、處理兩平衡和首次對外出售…… 2018年,金隆銅業(yè)有限公司一系列切實有效措施的運用,帶來了一連串閃亮的成果。
2018年,面對一系列復雜多變市場環(huán)境帶來的不利影響,金隆銅業(yè)沉著應對,科學施策,上下聯(lián)動,立足企業(yè)自身實際,發(fā)揮整合優(yōu)勢,強化管理創(chuàng)新,加強設備維保,深度挖潛增效,交出了一份完美的年度答卷。產量和利潤指標均超年度預算,2018年,陰極銅產量完成年計劃的102.2%,較上年增長4%,創(chuàng)投產以來歷史新高;硫酸完成計劃的103.1%,較上年增長6.4%;黃金產量超計劃3.1%。2018年,全年累計處理電爐渣、轉爐渣、固鈹?shù)任锪?2萬噸,完成預算的106.9%,主要經(jīng)濟技術指標創(chuàng)造歷史最好水平,繼續(xù)保持國內同行業(yè)領先。
成績的取得,得益于該公司科學完備的管理體制,干群的齊心協(xié)力和生產經(jīng)營系統(tǒng)的平穩(wěn)有序運行。2018年,是金隆銅業(yè)公司和稀貴金屬分公司整合后的開局之年。一個是合資企業(yè),一個是老牌國企,兩個風格完全不同的企業(yè)重新融合成一個“新金隆”。該公司變壓力為動力,以“新金隆新目標”統(tǒng)攬全局,強化黨委領導作用,加強黨建思想引領,強化黨建品牌建設,發(fā)揮黨員示范帶頭作用,促進兩廠融合,保持了隊伍始終穩(wěn)定、生產始終穩(wěn)定,在企業(yè)內形成了黨建服務生產經(jīng)營、推動生產發(fā)展的良好局面。
為確保生產指揮系統(tǒng)暢通無阻以及各基層單位之間信息交流無障,該公司堅持每周一召開銅工場和稀貴工場聯(lián)席會,對上周的工作進行總結梳理,取長補短、溝通有無,最大限度地實現(xiàn)工作效率最優(yōu)化。在陰極銅終端產品生產方面,該公司從全局生產層面統(tǒng)籌安排布置,加強熔煉、精煉、電解三大主要生產車間的工序鏈接、指標優(yōu)化,抓好閃速爐、轉爐及陽極爐等工序物料平衡管理,加強閃速爐工藝氧濃和閃速爐冰銅品位控制,努力提高轉爐日均作業(yè)爐數(shù)及冷銅處理量;同時,根據(jù)生產實際開展技術攻關和工藝優(yōu)化,對閃速爐投料進行大膽探索,開展固鈹直磨混合料投送。轉爐車間對全國最長的溜槽進行工藝革新;電解工藝車間一方面對剝片機組進行技術改造,一方面對電解流程進行優(yōu)化,提高電解槽時利用率,增加出銅數(shù)量和質量;制酸系統(tǒng)則抓住2018年下半年市場回暖的黃金機遇期,加大設備運行負荷,通過系統(tǒng)參數(shù)控制增加硫酸產量。
在貴金屬冶煉方面,該公司加強對核心設備卡爾多爐的爐況控制,精準投料,規(guī)范操作,強化對黃金、白銀生產全過程的質量管控,實現(xiàn)高產穩(wěn)產,優(yōu)先保障出口白銀的生產。渣選礦系統(tǒng)全面推行精細化管理,持續(xù)改進轉爐渣與渣包殼混選作業(yè)條件,通過優(yōu)化工藝參數(shù)、調整搭配比例、改進藥劑制度等措施,使轉爐渣混選指標穩(wěn)定可控,處理成本和單耗指標不斷優(yōu)化。同時,開展成本分析、對標管理,完善兩渣生產轉換操作標準,減少因工藝流程轉換造成的金屬流失和計劃停車時間,提高球磨機作業(yè)率。值得一提的是,由于受到長江沿線環(huán)保大氣候影響,長期為該公司提供銅精礦原料卸運的兩座碼頭均出現(xiàn)了問題,導致該公司原料供應空前緊張。艱難處境下,該公司不等不靠,主動出擊,尋找銅精礦卸運、轉駁的合適港口,順利實現(xiàn)遠程、近程銅精礦無障礙轉駁運輸,及時解除了生產冶煉系統(tǒng)“無米下鍋”的問題。